发电机组接合部裂纹原因调查和对策实施案例
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- 排除应急发电机组(发动机和发电机的接合部)的裂纹故障
- 应急发电机组的发动机和发电机接合部出现裂纹故障。裂纹起因与底部的隔振方式有关。改为对共用底座进行隔振的方式后振动大幅降低。

对策要点:隔振对策必须基于兼顾对象设备强度的基础之上
对设备进行隔振时,必须考虑到设备各部分的强度。如果强度不够,则必须设置共用底座,再对底座进行隔振。
课题:应急发电机组的接合部出现裂纹
350kVA 应急柴油发电机组的发动机和发电机接合部出现裂纹(图 1 、2 ) 。裂纹有增加和增大的风险,发电机组无法驱动。
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(图 1 ) 发电机组的振动状态(故障排除前)
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(图 2 )接合部的裂纹
对策:改变隔振方法,将发动机和发电机固定在共用底座上,在底座下面设置隔振部件。
发动机和发电机下部安装有隔振橡胶支座,经过各部位同时测试,振动模态分析和模态振型动画模拟,判明出现裂纹的接合部有弯曲回转举动(图 3 )。因为故障原因可认为是由不妥的隔振方法造成,故改为采用将发动机和发电机固定在共用底座上,然后在共用底座下设置隔振部件的方式。
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(图 3 )模态振型动画模拟 ( 30 Hz )
用隔振橡胶支座直接支撑发动机和发电机。回转轴的振动频率 ( 30Hz ) ,引起接合部出现回转振型,导致产生裂纹。
效果:排除了发动机和发电机接合部的弯曲回转振型
实施解决方案后,振幅大幅降低,约为原来的 1/10 (表 1 ),基本上排除了发动机和发电机接合部的弯曲振型(图 4 、 5 )。
另外,虽然不同测试点的数值略有偏差,共用底座的振动比原来降低了 10~20dB ( 30Hz 处) 。
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(表 1 )出现裂纹的部位的振动位移(无负荷运转)
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(图 4 )《对策实施前》模态振型动画模拟 ( 30Hz ) ,及隔振支撑方法
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(图 5 )《对策实施后》模态振型动画模拟 ( 30 Hz ) ,及隔振支撑方法